FANUC数控车床维修高手请进:350 、411、 414报警

如题所问,此机床使用寿命已两年,上周X轴滚珠丝杠坏,换丝杠后,出现350增量式脉冲编码器报警,查维修说明书:200.FBA为1,201ALD为1,202RCA为1,原因是内装编码器断线,替换新的X轴同型号伺服电机后仍然X轴350脉冲编码器报警,与Z轴交换动力反馈电缆,交换伺服放大器,故障依旧350。!近来还交替出现411、414号报警,说X轴误差太大,检测系错误,关闭电源重启后一切正常,数控正常工作,报警时间:上午绝对不会报警,下午一点开始报警(与温度有关?),随机性报警,大约隔一个小时左右,晚上机床处于待机状态也会报警(排除丝杠?)。中间有两天没有报警,故障原因难以查找,电气还是机械故障?求高手分析,下一步如何检测?
是X、Z轴检测系错误同时出现,一般报警时程序停止于G00快速定位,我怀疑是滚珠丝杠和导轨有阻滞,想把G00改成G01指令然后工进F值加大,使刀塔进给速度降低;还有由于是增量式编码器,我想让刀塔每次都让其回零位,重新建立坐标系数值,减少误差!但机床上电不工作时也报警,上午不报警,这些疑点难以解释了就! 如果断线,为何报警后重启还能至少正常工作半小时以上 ?不要从别处复制的东西,谢谢!

可能是X轴锁母过紧,机械过载,还有可能是接触不良,建议通过系统诊断电路图诊断一下电路(报警时)。必要时可以辅以电工工具和电脑。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-11-12
肯定是机械原因
1.X轴轴承损坏或者锁母过紧.
2.X轴夹条损坏或过紧。
3.中托板与丝杠座连接的垫片没配磨好。
总之,就是X轴运动不顺畅。可以拆下电机用不150mm左右长的扳手手动盘动丝杠,正常的不会很费劲。第一种原因的可能性最大。
第2个回答  2009-11-09
1)光栅尺脏或损坏
2)光栅尺的间隙有关
3)温度有关和伺服电机的风扇也有关
4)电缆线断
机床的编码器的线都是使用电脑多很容易断裂
请问你的刀架是转塔刀架???
第3个回答  2013-01-02
接触不良????
第4个回答  2009-11-09
故障原因:
每当伺服使能接通时,或者轴定位完成时,都要进行上述的调整。当上面的调整失败后,就会出现410#报警——停止时的误差过大。当伺服轴执行插补指令时,指令值随时分配脉冲,反馈值随时读入脉冲,误差计数器随时计算实际误差值。当指令值、反馈值其中之一不能够正常工作时,均会导致误差计数器数值过大,即产生411#移动中误差过大。
那么哪个环节会导致上述两种情况发生呢?通过我们维修记录的统计,多数情况是发生在反馈环节上。另外机械过载、全闭环震荡等都容易导致上述报警发生,现将典型情况归纳如下:
⑴ 编码器损坏
⑵ 光栅尺脏或损坏
⑶ 光栅尺放大器故障
⑷ 反馈电缆损坏,断线、破皮等
⑸ 伺服放大器故障,包括驱动晶体管击穿、驱动电路故障、动力电缆断线虚接等。
⑹ 伺服电机损坏,包括电机进油、进水,电机匝间短路等
⑺ 机械过载,包括导轨严重缺油,导轨损伤、丝杠损坏、丝杠两端轴承损坏,连轴节松动或损坏k
作为维修工程师应该通过上述现象看本质,上述的典型故障现象其实说明一个问题,即:指令脉冲与反馈脉冲两者之一出现了问题。上面⑴~⑷是由于反馈环节不良导致反馈信息不能准确传递到系统。 ⑸~⑺反映的是虽然指令已经发出,但是在执行过程中出现了问题,有可能是在系统内部,也有可能是出在伺服放大器上,还有可能是由于机械负载阻止电机正常运转
相似回答