煤矿破碎机在正常使用中有大量的灰尘这个问题如何解决

按装除尘器增长通风和洒水设备

在石料加工等矿山资源的生产过程中会产生大量的灰尘,这些灰尘既污染环境又给工人的健康造成了巨大的伤害,因此在石料生产线等的加工过程中,找到解决灰尘的办法十分必要。  目前在破碎机生产中,在除灰尘方面还存在一些问题,主要有:  1)袋式除尘器的过滤面积选型过小,实际抽风量不足,破碎机下料口的除尘罩和破碎机腔内难以形成微负压,造成岗位环境粉尘较大。  2)当破碎物料湿度较大时(雨后或物料淋水后),进入除尘器的粉尘颗粒较破碎干物料时粗,袋式除尘器易糊袋,下料器易堵塞,致使袋式除尘器通风阻力大幅增加,通风能力下降,扬尘严重。  3)粉尘进入除尘器的管道,其入口管处的弯头使系统阻力增大,弯头部位易被粉尘磨损和堵塞。采用螺旋输送机和分格轮输送袋式除尘器捕集下来的粉尘,电耗增加,机械维护工作量加大;经常需要拆卸分格轮下料器,久而久之,下料器法兰盘漏风,加剧灰斗漏风。  4)皮带机上的物料在下落过程中,空气与物料一起进入密闭的除尘罩内,含尘气体通过罩壁上的缝隙和孔口向罩外扩散,污染环境。另外,由于皮带机转角处除尘点设置不当,除尘器无论是开与停对下级皮带机的落差扬尘几乎无影响。因此,5号破石机运行以来,该除尘器就没有运行过,下级皮带机一直处在粉尘弥漫之中,其工艺布置改造前皮带机转角处除尘工艺布置  5)为了减少因破碎机壳体漏风造成的扬尘,在实际生产中,当物料干燥时经常在破碎机入口处淋水,其结果加剧袋式除尘器的滤袋糊袋和下料器堵塞。由于袋式除尘器是间歇性清灰,当除尘器正常工作时,分格轮的漏风也是个不容忽视的问题。  6)袋式除尘器及配套件的故障较多,不仅影响正常的除尘,而且增加设备的维护工作量。从设备检修的统计情况看,配备件质量差是引起设备故障较多的重要原因。  针对那些存在的问题,新乡鼎力矿山设备有限公司认为需要做一些技术措施上的改进:  1)将破碎机和皮带机转角处的袋式除尘器分别更新为LNGM64-4型和LNGM4-8型袋式除尘器。根据粉尘的特性,采用拒水防油滤料。LNGM4-8型袋式除尘器露天布置,对其壳体进行保温防水处理。为了确保设备可靠运行,在购置袋式除尘器的关键配件时应注意品牌和规格型号,以减少设备的故障率。  2)改进袋式除尘器的工艺布置,按皮带机的走向布置碎石机的除尘器;将袋式除尘器的标准型灰斗改造成双灰斗结构,这样取消了1台螺旋输送机,抬高袋式除尘器,有利于进风管的布置(风管的角度大);在进风口设置进风箱,使破碎机下料口的粉尘直接进入除尘器的进风箱,节省了弯头,减少了系统阻力,提高了收尘效率。灰斗锁风采用单层翻板阀,取消了分格轮下料器及其电动机,减少二次扬尘,提高除尘效果。  3)皮带机转角处的扬尘受现场条件制约,其溜槽和除尘罩不能改变,除尘工艺布置采的形式,使除尘罩处于微负压状态,以消除皮带机的扬尘。  4)根据既要有利于滤料和脉冲阀的使用寿命,又要考虑到灰斗落灰处的扬尘,为了提高破碎机和皮带机的综合除尘效果,在破碎干物料时,可根据需要在破碎机物料入口处适当淋水(要求在开破碎机10~20min后进行)。  5)加强除尘设备的管理,定期检查除尘罩的密闭情况,发现问题及时处理。对岗位环境和袋式除尘器的粉尘排放实施目标管理考核,定期进行粉尘监测,利用经济杠杆调动岗位人员的工作积极性,提高除尘设备的维护水平,最大限度地减少粉尘污染。  经过技术措施上的改进之后,在除尘方面有了很好的效果与体会:  1)改造后,破碎机和皮带机转角处的环境达到了设计要求,除尘器出口几乎看不到粉尘排放。运行3个多月来,设备还没有维护过。  2)2台袋式除尘器内滤料无糊袋现象发生。  3)需要注意的是,除尘罩挡尘帘的结构对除尘效果影响很大,挡尘帘不能采用1块旧皮带挂上就了事,应该将旧皮带剪成15~20mm宽,1/4部分迭加成1块帘子,这样既方便皮带机上的物料通行,www.371jq.cn又有良好的密闭性能。  为了确保有良好的岗位环境,岗位工人除要加强除尘设备的维护外,保持岗位和破碎机设备的清洁卫生也是十分必要的。
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第1个回答  2015-12-25
破碎机运转时产生扬尘的处理办法一般是:喷雾洒水、粉尘围闭帘、安装吸尘罩。
对于一般的破碎机,如果对破碎的物料没有任何工艺上的要求的话,通常采用喷雾洒水的方法在进出料口进行喷雾降尘处理,该方法投入成本低、效果好、操作简单实用,只需要提供充足的水源,保证水的压力以及清水过滤装置就可以了,并且喷雾水还可以沉淀之后反复使用。
第2个回答  2020-09-21

煤矿破碎机在正常使用中有大量的灰尘这个问题解决办法:

    加强车间的通风。

    喷雾洒水降尘

    在破碎机出入口安装脉冲布袋除尘器。

    最后注意煤粉的防爆。

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